Hi
Aber in der mechanischen Welt, hat der erste Impuls an Out2 den Hahn in Richtung Zu in Bewegung gesetzt. Der sofortige Gegenimpuls an Out1 führt dann vermutlich nicht zu einer Bewegung in Richtung Auf sondern wird duch die Trägheit des Hahns "aufgefressen". Dadurch läuft dann die wirkliche Stellung und die simulierte Position auseinander.
In der Tat kann es so sein.
Inder der Praxis stimmt der Simulierte Wert NICHT exakt mit der realen Stellung überein.
Was jedoch nicht weiter schlimm ist.
Der PID-Regler sollte diesen Versatz aus-regeln.
TIP 1:
Wenn die "laufzeit für die volle Bewegung" falsch/knapp angegeben wird, dann kann es passieren, dass der Steller NICHT komplett öffnet/schließt.
Klartext --> T_RUN --> z.b. 90 Sekunden --> Reelle Laufzeit des Stellers --> versuche mal denn Wert auf z.b. 100 Sekunden zu erhöhen.
Hintergrund, bei kalkulierten 90 Sekunden werden sonst keine Öffnungsimpulse mehr ausgegeben. (Soweit ich weiß)
Hiermit wird möglicherweise die Fehlstellung kompensiert.
TIP 2: Wenn möglich --> Endschalter für Klappenstellung anschliessen.
TIP 3: T_DIAG verkleinern ? --> Wird hierbei ein Kallibierfahrt angestoßen ? --> Vielleicht können die Kollegen hierzu entwas sagen.
TIP 4: Normalerweise die beste Lösung --> Reelle Stellungsrückmeldung --> Selten Realisiert, in der Praxis teuer.
TIP 5: Steller mit Analogeingang --> z.b. 0-10 Volt --> 0% bis 100%
Gruß Karl